公元1258年,己未,南宋寶祐六年,蒙古憲宗八年,東海商社登陸第四年。
四月初四,金口堡。
計(jì)劃總是隨著變化進(jìn)行的。
金口地區(qū),最初是作為農(nóng)業(yè)基地和商業(yè)港口規(guī)劃的,然而現(xiàn)在還沒墾出多少地,商業(yè)更是沒影子,金口堡的上空卻已經(jīng)飄起了道道黑煙,有了點(diǎn)工業(yè)都市的苗頭。
去年商務(wù)部勘探出通過五龍河從萊陽縣運(yùn)輸?shù)V石回本土的航路后,為了省事,就把整條航路分為兩段,先用內(nèi)河小船把礦石運(yùn)到金口堡,積攢到一定數(shù)量后,再派創(chuàng)世號(hào)一次全拉回闊馬區(qū)。
統(tǒng)合部注意到了這個(gè)情況,干脆在金口堡批了一個(gè)煉鐵工坊,就地把礦石煉成生鐵,以節(jié)省運(yùn)力,順便利用金口堡附近的木材資源。畢竟經(jīng)過三年的亂砍濫伐,半島區(qū)和闊馬區(qū)周邊也到了該合理利用森林資源的時(shí)候了,得把木材來源向外拓展才行。
嗯,雖然從萊陽買到了煤,但煉鐵還是要用到木炭的。木炭在煉鐵作業(yè)中有兩種用途:一是作為燃料提供熱量,二是作為鐵礦石的還原劑,也就是用碳與氧化鐵中的氧反應(yīng),生成二氧化碳飄走,還原出單質(zhì)鐵。
煤也可以完成這兩個(gè)作用,但其中富含磷、硫等雜質(zhì),會(huì)混入鐵中嚴(yán)重影響質(zhì)量,所以不能直接用來煉鐵。要想避免這一點(diǎn),必須先把煤煉成焦炭,除去雜質(zhì)才行。
不過不是什么煤都能煉成焦炭的。武備組反復(fù)試著把萊陽煤干餾了幾次,都得不到堅(jiān)固的焦炭,而只煉出了一些一捏就碎的半焦。這樣的半焦跟鐵礦石混合冶煉的時(shí)候,會(huì)因?yàn)閺?qiáng)度不夠而粉碎錯(cuò)位,造成鐵炭混合不勻的情況,導(dǎo)致煉鐵失敗,所以是不能直接用于冶鐵的。不過半焦的熱值很高,相比木炭或者未處理的煤能夠大大提升爐溫,作為燃料還是很好用的。
武備組在金口堡建了一個(gè)小冶鐵爐,主要使用木炭做燃料和還原劑,但在開爐等工序時(shí)會(huì)用半焦輔助加熱。這個(gè)小冶鐵爐從最頂上加入石灰石、木炭和選礦處理后的鐵礦石,鐵礦石與碳在高溫下反應(yīng),生成單質(zhì)鐵、二氧化碳和一氧化碳。嗯,這個(gè)過程有時(shí)會(huì)產(chǎn)生多余的一氧化碳,所以加料其實(shí)是非常危險(xiǎn)的,為此機(jī)械組又做了一個(gè)加料吊車,讓勞工站在地面上操控吊車加料。單質(zhì)鐵又在高溫下融化成鐵水沉入冶煉爐底部,之后就可以從放料口放出來,撇去爐渣,鑄成生鐵錠了。
因?yàn)闋t子小,生產(chǎn)周期也比大型高爐短一些,大約2個(gè)小時(shí)可以出一鍋鐵水,不過一鍋也就五六十公斤。按理說這種爐子應(yīng)當(dāng)24小時(shí)連續(xù)生產(chǎn),但現(xiàn)在沒有夜間照明,東海商社也支撐不了這種工作制度,更別說原材料不夠,所以都是生產(chǎn)一天檢修一天。一個(gè)月只能生產(chǎn)五千公斤左右的生鐵,燃料消耗也很大,跟后世以“萬噸”為單位的鋼鐵業(yè)根本沒法比。
這個(gè)小冶鐵爐其實(shí)主要是依靠土著技術(shù)建筑起來的——股東們雖然理論上懂得不少,但畢竟誰都沒真正干過這活,真搞起來還是得靠有經(jīng)驗(yàn)的師傅們才行。所幸中國是最早普遍采用高爐冶鐵的文明,不但徐州利國監(jiān)、兗州萊蕪監(jiān)等大型冶鐵基地普遍使用,民間也很常見,因此學(xué)習(xí)一下還是不難的。
不過現(xiàn)在常見的所謂“高爐”實(shí)際上并不高,爐型矮胖,只能說能出鐵,并不能充分利用燃料和提高爐溫。因此工業(yè)部在借鑒的基礎(chǔ)上,大幅提高了爐身的長徑比,冶煉效果好上了不少。